Perbaikan Waktu Proses Ikm Sepatu di Daerah Tangerang dengan Pendekatan Lean Manufacturing

Authors

  • Satria Hotma Hizkia Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia
  • Roma Wibero Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jgit.v1i2.115

Keywords:

Pemborosan, Lean Manufacturing, Value Stream Mapping

Abstract

Pada tahun 2021 juga berdasarkan laporan dari “The World Footwear 2022 Yearbook,” produksi sepatu global meningkat sebesar 8,6%, yaitu melebihi 22 miliar pasang. Hal ini sejalan dengan semakin berkembangnya Industri Kecil Menengah (IKM) yang bergerak di bidang sepatu saat ini semakin pesat dan ketat, sehingga produsen juga dituntut untuk dapat memproduksi sepatu dalam waktu yang cepat dan tepat. Terdapat salah satu IKM Sepatu Di Daerah Tangerang hanya dapat memenuhi permintaan sebanyak 37,5% yang artinya dalam 16 minggu, terdapat total 5 minggu yang dapat memenuhi permintaan sementara 11 minggu tidak dapat terpenuhi karena imbas dari pemborosan yang ada pada proses produksi sepatu. Penelitian ini menggunakan pendekatan lean manufacturing dengan tools Valuse Stream Mapping. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemborosan pada proses produksi sepatu untuk meningkatkan pencapaian produksi dan memberikan usulan perbaikan dalam upaya mengurangi pemborosan. Dengan menggunakan Value Stream Mapping  didapatkan perubahan jumlah lead  time   dari current state mapping  sebesar 19193 detik atau 5 jam 3 menit menjadi  15673 detik atau 4 jam 3 menit  pada future state mapping , yang artinya terjadi penurunan sebesar 3520 detik atau sekitar  1 jam.

References

Ahuja, I. P. S., & Khamba, J. S. (2008). Total productive maintenance: literature review and directions. International Journal of Quality & Reliability Management, 25(7), 709–756. https://doi.org/10.1108/02656710810890890

Astuti, R. D., & Apriliana, F. S. (2018). Penerapan Value Stream Mapping (VSM) Untuk Mengurangi Keterlambatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa di PT X (Studi Kasus Pengadaan Barang dan Jasa A4100000121). PERFORMA?: Media Ilmiah Teknik Industri, 17(1). https://doi.org/10.20961/performa.17.1.21510

Chauhan, N. (2017). A Literature Review on Lean Manufacturing Techniques. https://www.researchgate.net/publication/351228010

Fitriyani, R., Saifudin, S., & Margareta, K. (2019). Usulan Perbaikan Untuk Pengurangan Waste Pada Proses Produksi Dengan Medote Lean Manufacturing. XIII(2), 187–201.

Indra Setiawan, Tumanggor, O. S. P., & Hardi Purba, H. (2021a). Value Stream Mapping: Literature Review and Implications for Service Industry. Jurnal Sistem Teknik Industri, 23(2), 155–166. https://doi.org/10.32734/jsti.v23i2.6038

Khairani Sofyan, D. (2016). Analisis Biaya Kehilangan (LOSS COST) DARI Produk Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Menggunakan Metode Poka Yoke.

Kholil, M., Savira Oktaandhini, D., & Suparno, D. A. (2020). Lean Six Sigma untuk Mengurangi Waste Pada Produksi Tablet Coating A. XIV(3), p.

Kindangen, P., & Karuntu, M. M. (2017). Pendekatan Lean Manufacturing Untuk Meningkatan Efisiensi Dalam Proses Produksi Dengan Menggunakan Value Stream Mapping Pada CV. Indospice. 1292 Jurnal EMBA, 5(2), 1292–1303.

Lestari, K., & Susandi, D. (2019). Penerapan Lean Manufacturing untuk Mengidentifikasi Waste Pada Proses Produksi Kain Knitting di lantai produksi PT. XYZ.

Liker, Jeffrey K, Meier, & David. (n.d.). Toyota Way Fieldbook?: A Practical Guide for Implementing Toyota’s 4Ps.

Pratik, D., & Wagh, S. S. (2015). POKA YOKE IMPLIMENTATION ON PUNCHING MACHINE: A CASE STUDY. In IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology. http://www.ijret.org

Rizal, M. (n.d.). ANALISIS PRODUKTIVITAS DENGAN APLIKASI LEAN MANUFACTURING PADA DIVISI PRODUKSI SEPATU DI PT.KARYAMITRA BUDISENTOSA.

Setiawan, & Hadi, H. (2021). A Systematic Literature Review of Total Productive Maintenance On Industries. Performa: Media Ilmiah Teknik Industri, 20(2), 97. https://doi.org/10.20961/performa.20.2.50087

Shukla, R. K. , & U. A. (2010). TPM effectiveness: an operational study. Prestige International Journal of Management and Research, 3(2/1), 35.

Singh, J., Singh, H., Singh, A., & Singh, J. (2020). Managing industrial operations by lean thinking using value stream mapping and six sigma in manufacturing unit: Case studies. Management Decision, 58(6), 1118–1148. https://doi.org/10.1108/MD-04-2017-0332

Sukendar Jurusan Akuntansi, H. W., & Ekonomi, F. (2011). PENERAPAN JUST IN TIME DALAM SISTEM PEMBELIAN DAN SISTEM PRODUKSI. In BINUS BUSINESS REVIEW (Vol. 2, Issue Mei).

Suwondo, C. (2012). Chandra Suwondo PENERAPAN BUDAYA KERJA UNGGULAN 5S (SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU, DAN SHITSUKE) DI INDONESIA (Vol. 1, Issue 1). www.ejurnal.asmi.ac.id

Wolfgang, A., Yong, J.,L., Walton, V., Qi, W. C., Haishan, L., Co-Advisor, Z., & Gao, L. (2007). Value Stream Mapping for Lean Manufacturing Implementation Major Qualifying Project Report submitted to the Faculty of WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE (WPI) and CENTRAL INDUSTRIAL SUPPLY (CIS) in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Bachelor of Science.

Womack, J. P. (2006). Manufacturing Engineering (Vol. 136, Issue 5).

Published

2024-12-31

How to Cite

Hotma Hizkia, S., & Wibero, R. (2024). Perbaikan Waktu Proses Ikm Sepatu di Daerah Tangerang dengan Pendekatan Lean Manufacturing . Jurnal Greenation Ilmu Teknik, 1(2), 93–108. https://doi.org/10.38035/jgit.v1i2.115